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合肥鴻昇自動(dòng)化科技有限公司

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除磷加藥自動(dòng)控制技術(shù)在污水處理廠的應(yīng)用

全國城市污水處理和循環(huán)建設(shè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo):2020年底實(shí)現(xiàn)城市污水處理設(shè)施全覆蓋。市區(qū)污水處理率達(dá)到95%,其中地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)全收集全處理,縣城不低于85%,東部地區(qū)力爭達(dá)到90%。town 污水處理工廠主體建設(shè)已經(jīng)完成,未來發(fā)展趨勢是自動(dòng)化、信息化、無人值守、節(jié)能降耗、處理新技術(shù)。除磷加藥自動(dòng)控制技術(shù)通過優(yōu)化調(diào)度控制技術(shù),建立節(jié)能降耗優(yōu)化調(diào)度模型,分析水質(zhì)數(shù)據(jù),計(jì)算合適的加藥量,節(jié)約藥劑成本,可以在實(shí)現(xiàn)出水達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上有效降低運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,解決污水處理廠面臨的實(shí)際問題。

1.脫磷加藥系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

1.1控制模式

為了實(shí)現(xiàn)與工藝操作的緊密結(jié)合,使自動(dòng)控制技術(shù)得到更好的應(yīng)用,而不是簡單的自動(dòng)化,達(dá)到更好的效果,本文在控制參數(shù)中用間接指標(biāo)代替直接指標(biāo),用工藝濃度值代替出水濃度值,即工藝正磷酸鹽PO4-P代替總出水磷TP。這里將化學(xué)除磷優(yōu)化系統(tǒng)的控制模式歸納為前饋控制、反饋控制、前饋加反饋控制和反饋疊加控制四種模式。如圖1所示。

前饋控制:輸入?yún)?shù)為進(jìn)水流量Q,投加前正磷酸鹽PO4-P濃度,輸出參數(shù)為除磷劑投加量。

反饋控制:輸入?yún)?shù)為進(jìn)水流量Q,加藥后正磷酸鹽PO4-P的濃度,輸出參數(shù)為除磷劑的投加量。

前饋反饋控制:輸入?yún)?shù)為進(jìn)水流量Q、加藥前正磷酸鹽濃度值PO4-P和加藥后正磷酸鹽濃度值PO4-P,輸出參數(shù)為除磷劑用量。

反饋疊加控制:輸入?yún)?shù)為進(jìn)水流量Q、加藥后正磷酸鹽濃度值PO4-P、出水總磷TP,輸出參數(shù)為除磷劑投加量。

1.2系統(tǒng)配置

除磷加藥系統(tǒng)由PLC控制系統(tǒng)和HMI組成,主要實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控、運(yùn)行過程參數(shù)的實(shí)時(shí)采集和存儲(chǔ)、設(shè)備維護(hù)的提示和記錄、水質(zhì)數(shù)據(jù)的分析、合適的投加比計(jì)算、加藥泵運(yùn)行的變頻控制。

除污水處理廠原有自動(dòng)控制設(shè)備和儀表外,本自動(dòng)控制系統(tǒng)主要硬件配置如下:PLC控制系統(tǒng): AB1769系列PLC,觸摸屏,在線水質(zhì)分析儀為Hash在線PO4分析儀,型號(hào)為Phosphaxsc,量程0.05~15mg/L,響應(yīng)時(shí)間5min,加

1.3儀器狀態(tài)診斷

儀表化、控制化和自動(dòng)化是水處理自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的三個(gè)階段。儀器在這三個(gè)階段都起到了基礎(chǔ)性的作用,從推廣到使用智能水質(zhì)監(jiān)測傳感器,為自動(dòng)化數(shù)學(xué)模型和過程提供基礎(chǔ)的過程分析數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用MODBUS通信代替?zhèn)鹘y(tǒng)的4~20mA模擬信號(hào)處理,與在線PO4分析儀和電磁流量計(jì)進(jìn)行通信。構(gòu)建了監(jiān)控儀表網(wǎng)絡(luò),可實(shí)時(shí)讀取儀表的過程數(shù)據(jù)、運(yùn)行狀態(tài)、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間等關(guān)鍵參數(shù)。這些參數(shù)可以更好地評(píng)估儀器數(shù)據(jù)的有效性和儀器的維護(hù)要求。

1.4自動(dòng)控制方案

本系統(tǒng)的控制算法基于PID閉環(huán)控制,水質(zhì)計(jì)算模型,自動(dòng)控制程序的邏輯判斷,在線儀表的反饋校正,最終輸出到自動(dòng)執(zhí)行設(shè)備。

PID控制的基礎(chǔ)是比例控制。積分控制可以消除穩(wěn)態(tài)誤差,但可能會(huì)增加超調(diào)量。微分控制可以加快大慣性系統(tǒng)的響應(yīng)速度,減弱超調(diào)趨勢。這個(gè)理論和應(yīng)用的關(guān)鍵是在做出正確的測量和比較后,如何更好的修正系統(tǒng)。

PID控制參數(shù)的工程整定方法主要有臨界比例法、響應(yīng)曲線法和衰減法。三種方法各有特點(diǎn)。它們的共同點(diǎn)是通過測試后根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)公式調(diào)整參數(shù)。但無論采用哪種方法,控制器參數(shù)都需要在后期實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行調(diào)整和完善。一般采用臨界比率法。

根據(jù)人工加藥的運(yùn)行規(guī)律,系統(tǒng)采用臨界比例法確定采樣時(shí)間——10分鐘,動(dòng)態(tài)優(yōu)化比例系數(shù),后期調(diào)整積分和微分系數(shù)。

2.實(shí)際應(yīng)用

自動(dòng)脫磷加藥控制系統(tǒng)已在北京某污水處理廠應(yīng)用。本污水處理廠二級(jí)處理工藝為AAO,采用反饋控制方式,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行閉環(huán)反饋數(shù)學(xué)模型運(yùn)行控制。該廠使用聚合氯化鋁(PAFC)作為除磷劑。該藥劑添加在生化反應(yīng)池的曝氣池末端。PO4-P測點(diǎn)位于二沉池進(jìn)水配水渠,水力停留時(shí)間距離藥劑投加點(diǎn)約5~10分鐘。自動(dòng)控制控制系統(tǒng)原理圖如圖2所示。

控制系統(tǒng)結(jié)合工廠實(shí)際運(yùn)行情況,經(jīng)過多次模擬實(shí)驗(yàn),將工藝PO4-P設(shè)定為0.35mg/L。根據(jù)測試點(diǎn)進(jìn)水流量和正磷酸鹽濃度的動(dòng)態(tài)變化,自動(dòng)實(shí)時(shí)調(diào)整加藥量。在保證出水總磷穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的情況下,平均日投藥量可節(jié)省18%左右。

3.結(jié)論

本文介紹的這種新型自動(dòng)除磷加藥系統(tǒng)控制系統(tǒng)解決了基于人工經(jīng)驗(yàn)加藥的諸多弊端,全面實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定出水水質(zhì),節(jié)約藥劑成本,穩(wěn)定工藝運(yùn)行,減少了整個(gè)污水處理系統(tǒng)的波動(dòng)和滯后,達(dá)到了初始無人值守狀態(tài)。是一項(xiàng)具有應(yīng)用推廣潛力的污水處理控制技術(shù)。(來源:北京北控水務(wù)投資管理有限公司)


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