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合肥鴻昇自動(dòng)化科技有限公司

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污水處理廠運(yùn)行維護(hù)與管理控制模式

 

  污水處理控制系統(tǒng)廠的自動(dòng)化控制系統(tǒng)能夠根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中相關(guān)參數(shù)發(fā)生的變化及時(shí)自動(dòng)地調(diào)整系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),使其始終保持最佳運(yùn)行狀態(tài),一方面可以優(yōu)化設(shè)備、節(jié)約能耗,取得顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,另一方面又能確保安全操作、節(jié)約人力,改善水廠員工的工作環(huán)境。本文整理了污泥齡實(shí)時(shí)自動(dòng)控制、活性污泥工藝自動(dòng)控制以及溶氣氣浮藥劑投加自動(dòng)控制三個(gè)較為前沿且具實(shí)用價(jià)值的污水廠自動(dòng)化控制案例,分別介紹了它們的工作原理及取得的生產(chǎn)效益,以期為行業(yè)相關(guān)人員提供參考。

  1 污泥齡實(shí)時(shí)自動(dòng)化控制系統(tǒng)

  對(duì)于活性污泥工藝來(lái)說(shuō),污泥負(fù)荷(F/M比,food-to-microorganism population ratio)是影響系統(tǒng)效能和污泥微生物健康的重要參數(shù)。通常,恒定的污泥負(fù)荷可通過(guò)恒定的污泥齡(SRT,solids retention time)來(lái)控制。雖然剩余污泥的排放量一般只占進(jìn)水流量的很小一部分,但即使是很小的變動(dòng),隨著工藝運(yùn)行時(shí)間的持續(xù),也會(huì)因積累而被放大,對(duì)活性污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成巨大影響。排泥不充分會(huì)使得澄清池負(fù)荷過(guò)高,引起低F/M導(dǎo)致的污泥膨脹、發(fā)泡,且維持微生物內(nèi)源性呼吸的曝氣量增大;另一方面,排泥過(guò)量會(huì)使得可溶性污染物的處理效果變差,引發(fā)低溶氧污泥膨脹,且由于硝化過(guò)程中亞硝酸根去除不充分,使得氯的需求量增大。此外,排泥過(guò)量還會(huì)使得污泥濃縮設(shè)備的負(fù)荷增大,高分子凝集劑(polymer)的用量增大,造成污泥濃縮設(shè)備的運(yùn)行效率降低。

污水處理控制系統(tǒng).jpg

  剩余污泥量的調(diào)整是通過(guò)混合液及回流污泥中總懸浮性固體(TSS)濃度的計(jì)算得到的,而TSS濃度通常采用測(cè)重分析法得到,但這一常規(guī)方法存在以下問(wèn)題:

  (1)由于進(jìn)水流量和污泥回流量存在波動(dòng),采得隨機(jī)水樣的TSS濃度與日均值可能相差甚遠(yuǎn),使得剩余污泥量的計(jì)算不準(zhǔn)確;

  (2)由于采樣和分析所需的人力和時(shí)間有限,樣品采集的頻率一般為1~2次/天,而TSS與回流污泥的濃度是實(shí)時(shí)變化的,因此根據(jù)樣品計(jì)算得出的剩余污泥量存在滯后,不能及時(shí)得到反饋和優(yōu)化;

  (3)單個(gè)樣品采用測(cè)重法分析的實(shí)驗(yàn)誤差一般在5%左右,精度和重現(xiàn)性較差;

  (4)繁瑣的剩余污泥量計(jì)算過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)。

  基于此,Ekster設(shè)計(jì)了一種SRT自動(dòng)控制系統(tǒng),其原理圖如圖1所示。系統(tǒng)主要由兩個(gè)TSS測(cè)量?jī)x、一個(gè)控制器、一個(gè)剩余污泥流量?jī)x以及一個(gè)流量控制元件(控制閥或者變頻驅(qū)動(dòng)泵)組成。

  其工作原理為:TSS測(cè)量?jī)x將測(cè)得的信息傳輸?shù)娇刂破?,控制器將工藝運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)值,如混合液的TSS濃度、計(jì)算得出的實(shí)時(shí)SRT等,同測(cè)定值進(jìn)行比較,算出需要作出調(diào)整的剩余污泥量,再將信號(hào)傳輸給控制元件進(jìn)行調(diào)節(jié)。

  將該系統(tǒng)應(yīng)用于處理量為170 MGD(約64.4萬(wàn)m3/d)的污水處理廠,結(jié)果表明SRT可維持在設(shè)定值5%的變化范圍內(nèi),大部分情況下變化范圍在2.5%以內(nèi),如圖2所示。剩余污泥總量的日平均變化從23%降至僅3%。表1為部分污水處理廠在采用SRT自動(dòng)控制系統(tǒng)后的效果提升狀況。

  安裝該SRT自動(dòng)控制系統(tǒng)后,污水處理廠的性能提升主要表現(xiàn)在以下幾方面:

  (1)出水水質(zhì)及消毒效果提升

  采用硝化處理工藝的加州Chico污水處理廠,由于碎絮(pin floc)問(wèn)題,出水濁度較高,硝化工藝時(shí)常出現(xiàn)異常,造成氯的使用劑量上升,某些情況下糞大腸菌的數(shù)量甚至高于美國(guó)國(guó)家污染物排放削減制度(NPDES)規(guī)定的限值。在安裝SRT控制系統(tǒng)并對(duì)SRT設(shè)定值進(jìn)行季節(jié)性優(yōu)化之后,這些問(wèn)題發(fā)生的頻率顯著下降,氯的用量也明顯減少。同樣地,Sacramento區(qū)域污水處理廠在采用SRT控制系統(tǒng)后,出水水質(zhì)和氯用量都到了明顯優(yōu)化,每年的運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省超過(guò)10萬(wàn)美元。


  (2)污泥膨脹得到控制

  Bellingham污水處理廠最初的設(shè)計(jì)是采用純氧曝氣工藝,幾十年來(lái)一直受到絲狀菌污泥膨脹問(wèn)題的困擾,其由低溶氧引起,常出現(xiàn)于SRT較低的環(huán)境。十年前該污水廠開(kāi)始采用厭氧生物選擇器,之后SVI得到改善,但仍能觀察到SVI偶有上升。近來(lái)該污水廠轉(zhuǎn)為采用傳統(tǒng)活性污泥處理系統(tǒng),盡管獲益頗多,但未能解決SVI偶發(fā)上升的問(wèn)題。在安裝SRT自動(dòng)控制系統(tǒng)后,SVI的穩(wěn)定性得到顯著提升。圖3為每次升級(jí)改造后二級(jí)處理工藝的處理能力得到的提升。由圖可知,在安裝SRT自動(dòng)控制系統(tǒng)后,該污水廠的二級(jí)處理能力提升了25%。

  采用該SRT自動(dòng)控制系統(tǒng)后,SRT的平均控制誤差從0.5 d(設(shè)定點(diǎn)的15%)降至0.1 d(設(shè)定點(diǎn)的3%),控制精度提高了5倍,這使得SVI顯著下降,其第92位百分?jǐn)?shù)從148 mL/g降至115 mL/g。聚磷菌和絲狀菌之間的競(jìng)爭(zhēng)使得污泥膨脹現(xiàn)象得到了有效緩解。在該SRT控制系統(tǒng)安設(shè)之前,為了防止硝化作用,好氧段的SRT通常設(shè)置在2 d以下,但這一條件并不適宜聚磷菌的生長(zhǎng),因此SVI通常會(huì)升高,尤其是在夏天。


污水處理控制系統(tǒng).jpg

  (3)藥劑投加節(jié)省

  Oxnard污水處理廠的滴濾/活性污泥工藝在采用SRT控制系統(tǒng)后,用于污泥濃縮的高分子凝集劑用量減少了25%,Chico污水處理廠等也得到了相似的結(jié)果。這主要是由于污泥處理單元接收的污泥總量的變化幅度明顯降低,污泥總量穩(wěn)定性提升。

  (4)能耗節(jié)省

  據(jù)工程實(shí)踐,將傳統(tǒng)活性污泥工藝的SRT提高至高于硝化作用的最低需求,污水廠的能耗可提升100%。Oxnard污水處理廠采用DO和SRT精確控制系統(tǒng)后,通過(guò)降低DO和SRT的設(shè)定值,使得污水廠能耗降低了25%。一座BNR污水處理廠通過(guò)提高SRT和降低DO,同時(shí)對(duì)SRT和DO進(jìn)行控制優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了20%的能耗降低。同樣采用BNR工藝的San Jose污水處理廠在提高SRT并降低DO的前提下,對(duì)SRT和DO的設(shè)定點(diǎn)進(jìn)行精確維控,節(jié)省了10%的能耗。



標(biāo)簽:   自動(dòng)化控制系統(tǒng) 污水處理控制系統(tǒng)
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