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金礦高濃度含氰廢水的處理工藝

在黃金生產(chǎn)中,濕法提金需要氰化物,因此在生產(chǎn)過(guò)程中不可避免地會(huì)產(chǎn)生一定量的含氰廢水。高濃度含氰廢水毒性大,其生產(chǎn)過(guò)程中的處理措施主要是回收利用和達(dá)標(biāo)排放。根據(jù)國(guó)家環(huán)保政策的要求,積極倡導(dǎo)“零排放”,所以目前高濃度含氰廢水必須回收利用。但由于循環(huán)使用,廢水中影響生產(chǎn)過(guò)程的各種有害元素離子會(huì)不斷積累,影響生產(chǎn)工藝指標(biāo)。

目前,國(guó)內(nèi)對(duì)含氰廢水的處理技術(shù)研究較多。氰化物的處理方法是氧化法,多為氯氣氧化法、臭氧氧化法、化學(xué)法等。然而,國(guó)內(nèi)外對(duì)高濃度含氰廢水的處理技術(shù)較少,存在工藝復(fù)雜、處理效果不穩(wěn)定、污染物去除率低、運(yùn)行成本高等問(wèn)題。因此,某金礦企業(yè)迫切需要找到一種高濃度含氰廢水的處理方法。廢水經(jīng)處理后可循環(huán)回生產(chǎn)過(guò)程,保證了工藝的穩(wěn)定運(yùn)行,并回收了廢水中的一些有價(jià)值的成分。

某金礦采用氧化焙燒-氰化-鋅粉置換工藝從金精礦中提取金,產(chǎn)生的廢水中氰化物和銅含量高。采用酸化回收法和硫化回收法回收廢水中的銅,并考察了銅的回收效果?;厥盏你~渣經(jīng)高溫脫氰處理后,符合《黃金工業(yè)氰化渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(HJ943—2018)作為有色金屬冶煉替代原料的要求,可作為精礦產(chǎn)品定價(jià)銷(xiāo)售;通過(guò)氰化物還原沉淀法進(jìn)一步處理廢水,以進(jìn)一步降低氰化物和重金屬含量,以及處理后的廢水的總氰化物濃度

1.測(cè)試零件

1.1儀器和試劑

測(cè)試儀器包括:UV-1700紫外分光光度計(jì)、AA6300原子吸收分光光度計(jì)、化學(xué)滴定裝置、DELTA320pH計(jì)、BSA224S天平和85 2A磁力攪拌器。

試驗(yàn)試劑為:98%濃硫酸、氧化鈣、硫酸亞鐵、九水硫化鈉,均為分析純。

1.2水質(zhì)特性

取某金礦高濃度含氰廢水進(jìn)行分析,其化學(xué)成分見(jiàn)表1。

從表1可以看出,含氰廢水中主要污染物為氰化物和銅,其中總氰化物濃度為3340mg/L,易釋放氰化物濃度為1630mg/L,與金屬絡(luò)合的氰化物占51.2%,處理難度較大??傘~濃度為1550mg/L,考慮到銅可以回收,實(shí)驗(yàn)的主要研究對(duì)象為氰化物和銅。

1.3測(cè)試方法

鑒于廢水中銅的回收價(jià)值較高,采用酸化回收和硫化回收兩種方法考察銅的回收效果。經(jīng)過(guò)高溫處理后,回收的銅渣作為精礦產(chǎn)品定價(jià)出售。廢水經(jīng)氰化物還原沉淀法進(jìn)一步處理,進(jìn)一步降低氰化物和重金屬含量,處理后的廢水可回用于生產(chǎn)過(guò)程。

2.測(cè)試結(jié)果和討論

2.1酸化恢復(fù)法測(cè)試

每次試驗(yàn)取1.0L廢水,加入4、5、6mL/L的濃硫酸,攪拌反應(yīng)1h,反應(yīng)結(jié)束后過(guò)濾,分析酸化液的成分。分析結(jié)果如圖1所示。

從圖1可以看出,當(dāng)酸用量為5mL/L時(shí),酸化液中銅的濃度為26.2mg/L,總氰化物濃度為835.24mg/L,銅的去除率為98.3%。隨著硫酸投加量的增加,除銅效果無(wú)明顯變化,考慮到藥品成本,濃硫酸的投加量確定為5.0mL/L。

2.2硫化恢復(fù)試驗(yàn)

每次試驗(yàn)取廢水的1L,分別加入3、4、6、7、8g/L的硫化鈉,加入濃硫酸控制pH值在4.5左右,攪拌反應(yīng)1h,反應(yīng)結(jié)束后過(guò)濾,分析處理液的成分。分析結(jié)果如圖2所示。

從圖2可以看出,當(dāng)硫化鈉用量為8g/L時(shí),處理液中銅的濃度為111mg/L,總氰化物濃度為1225.54mg/L,廢水中銅的去除率為92.8%。與酸化回收法相比,硫化回收法處理成本高,處理效果差,建議采用酸化回收法處理廢水。

2.3酸化渣高溫除氰試驗(yàn)

2.3.1酸化渣的成分分析

當(dāng)回收法中使用的硫酸量為5mL/L時(shí),分析酸化渣的成分,結(jié)果見(jiàn)表2。

從表2可以看出,處理后的酸化渣含水量為30.18%,其中銅含量為26.80%,總氰化物含量為6.76%(67600mg/kg),超過(guò)了《黃金工業(yè)氰化渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(HJ943—2018)第8.3條“當(dāng)氰化渣作為有色金屬、稀有貴金屬和黑色金屬冶煉的替代原料時(shí),酸化渣需進(jìn)行無(wú)害化處理,處理后總氰化物含量較少

2.3.2酸化渣高溫氰化處理試驗(yàn)

取一定量的酸化渣在管式爐中300℃加熱1h,用10%氫氧化鈉作為吸收液,測(cè)定高溫處理后酸化渣中各組分的含量。結(jié)果如表3所示。

從表3可以看出,高溫處理后的酸化渣總氰化物含量為0.119%(1190mg/kg),符合《黃金工業(yè)氰化渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(HJ943—2018)第8.3條的要求:“氰化渣作為冶煉有色金屬、稀有貴金屬和黑色金屬的替代原料時(shí),其總氰化物(以CN-計(jì))符合HJ745。因此,高溫處理后的酸化渣可以作為替代原料。

為了進(jìn)一步探索高溫除氰的原理,對(duì)吸收液的成分進(jìn)行了分析,結(jié)果見(jiàn)表4。

從表4可以看出,吸收液中的主要成分是易釋放的氰化物、氨氮和亞硫酸鹽。因此,推測(cè)酸化渣高溫分解產(chǎn)生的氣體主要是HCN、NH3和SO2。

2.4氰化物還原沉淀試驗(yàn)

2.4.1硫酸亞鐵用量試驗(yàn)

每次取酸化液的1L到反應(yīng)器中,分別加入3、4、5、6、8g/L的硫酸亞鐵,用氧化鈣控制pH值至6.5左右,攪拌反應(yīng)0.5h,反應(yīng)結(jié)束后過(guò)濾,分析處理液的成分。結(jié)果如圖3所示。

從圖3可以看出,隨著硫酸亞鐵用量的增加,氰化處理效果越好;當(dāng)硫酸亞鐵投加量達(dá)到6.0g/L時(shí),處理液中總氰化物濃度為45.8mg/L,隨著硫酸亞鐵投加量的增加,總氰化物濃度變化不大??紤]到藥品成本,硫酸亞鐵的用量確定為6.0g/L

2.4.2中和溶液的成分分析

用氧化鈣將硫酸亞鐵處理溶液的pH值調(diào)節(jié)至約8.0,并分析中和溶液的成分。結(jié)果如表5所示。

從表5中可以看出,中和處理后,中和液中的氰化物進(jìn)一步減少,總氰化物濃度為11.97mg/L,易釋放氰化物濃度為8.79 mg/L,處理后的廢水可以回用于生產(chǎn)工藝。

3.結(jié)論

(1)當(dāng)酸用量為5mL/L時(shí),某金礦廢水中銅的去除率為98.3%,酸化渣的含水量為30.18%,銅含量為26.8%,總氰化物含量為6.76% (67600mg/kg)。在回收試驗(yàn)中,當(dāng)硫化鈉用量為8g/L時(shí),銅的去除率為92.8%。與酸化回收法相比,硫化回收法處理成本高,處理效果差,建議采用酸化回收法處理廢水。

(2)高溫處理后酸化渣中總氰化物含量為0.119%(1190mg/kg),符合《黃金工業(yè)氰化渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(HJ943—2018)第8.3條要求:“氰化渣作為冶煉有色金屬、稀有貴金屬和黑色金屬的替代原料時(shí),其總氰化物(以CN-計(jì))按HJ745測(cè)定。因此,高溫處理后的酸化渣可以作為替代原料。酸化渣高溫分解產(chǎn)生的氣體主要是HCN、NH3和SO2。

(3)降氰沉淀試驗(yàn)中硫酸亞鐵的最佳用量為6g/L,處理液中總氰化物濃度為45.8mg/L,易釋放氰化物濃度為8.79mg/L,處理后的廢水可回用于生產(chǎn)工藝。(來(lái)源:長(zhǎng)春黃金研究院有限公司)


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