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高酸重質(zhì)原油加工廢水的處理工藝

2022-03-26 13:38:06 合肥鴻昇自動化科技有限公司 閱讀

高酸重質(zhì)原油屬于環(huán)烷基中間原油,具有高密度、高粘度、高殘?zhí)?、高酸值、重乳化、難脫鹽等特點,加工過程中需要加入大量破乳劑?;葜菽彻炯庸じ咚嶂刭|(zhì)原油產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,COD 3500 ~ 4500mg/L,氨氮80mg/L,總氮100 ~ 120 mg/L,難生物降解的有機酸占總有機污染物的60.26%。這種含油污水乳狀液油水分離困難,水中含油量高,導(dǎo)致污水處理油田生化系統(tǒng)水面產(chǎn)生大量泡沫,污水回用設(shè)施運行不正常,處理效果降低,處理難度增加。排放的污水含油量超標(biāo),嚴重污染環(huán)境,造成大量油脂流失。

惠州某公司處理污水處理設(shè)施的工藝流程為:調(diào)節(jié)池-油水分離器-微凹氣浮-溶氣氣浮-A/O生化池-MBR-臭氧活性炭。經(jīng)過此工藝后的出水COD(二級生化MBR出水)仍在260mg/L左右,達不到GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物》的要求,此外,工藝過程中消耗大量活性炭,增加了處理成本,造成二次污染。

為解決污水處理設(shè)施處理高酸重質(zhì)原油存在的問題,本研究根據(jù)污水水質(zhì)特點對污水處理設(shè)施進行了改造,在處理過程中增加了曝氣生物濾池(RBF)、水解酸化池和臭氧催化氧化工藝,并取消了原工藝中的活性炭吸附工藝,改造后污水處理設(shè)施出水COD約為40 mg/L

1.高酸重質(zhì)原油加工廢水的水質(zhì)特征

1.1原油的特性

惠州某公司加工的原油主要來自蓬萊19-3油田,該油田密度大、酸值高、膠質(zhì)含量高,屬于環(huán)烷基中間基礎(chǔ)油。油質(zhì)分析結(jié)果如表1所示。

1.2污水水質(zhì)特征

高酸重質(zhì)原油加工廢水主要包括電脫鹽排水、原油儲罐含水排水、循環(huán)水排污、烷基化排水、脫鹽站酸堿中和水等。與其他原油加工廢水相比,具有表面活性劑含量高(由破乳劑引起)、油濃度高、鹽濃度高、環(huán)烷酸濃度高的特點。廢水水質(zhì)分析見表2。

污水的氣相色譜-質(zhì)譜分析結(jié)果見表3。

2.改進措施及處理效果

2.1原處理工藝存在的問題

2.1.1原始流程

原處理工藝流程見圖1。

從圖1可以看出,含鹽污水經(jīng)過隔油池后進入調(diào)節(jié)池,池內(nèi)設(shè)置浮動循環(huán)集油器,實現(xiàn)污水的第一次除油;調(diào)節(jié)池的出水被抽到油水分離器,去除懸浮物和大部分浮油后,流到渦腔中上浮,與加入的聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)反應(yīng)去除部分乳化油和懸浮物;污水自行流向溶氣氣浮,進入氣浮前投加PAC和PAM,分散的油和懸浮物在氣浮池中與微氣泡結(jié)合形成氣浮體,通過刮渣去除;氣浮后的水進入A/O生化池,在好氧、厭氧和兼性微生物的作用下完成碳化、硝化和反硝化反應(yīng),去除污水中的有機污染物和氨氮;生化出水進入MBR膜池,經(jīng)MBR膜污泥水分離后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通過臭氧進一步氧化廢水中的污染物,然后被活性炭塔吸附。廢水流入監(jiān)測池后,排放或與次氯酸鈉一起回用。

2.1.2原污水處理流程存在的問題

經(jīng)分析,原處理工藝出水不能直接達到排放或回用水質(zhì)標(biāo)準的主要原因如下:

(1)原油脫水使用的破乳劑使污水乳化嚴重,油水分離困難,生化系統(tǒng)進水B/C很小,對污水處理生化系統(tǒng)影響很大;

(2)污水中環(huán)烷酸濃度高,導(dǎo)致曝氣池水面產(chǎn)生大量泡沫,污泥沉降比下降。處理后的廢水?dāng)y帶大量懸浮污泥進入MBR,污泥覆蓋在生物膜表面,阻礙了氧傳遞和生化作用,導(dǎo)致MBR處理效率下降;

(3)污水處理系統(tǒng)進水量變化大,超過調(diào)節(jié)池承載能力,緩沖能力差,不易穩(wěn)定運行;

(4)普通臭氧氧化塔的處理效果不好。

2.2 污水處理改造后的技術(shù)及效果

2.2.1 污水處理過程改進措施

根據(jù)原工藝存在的問題及原因分析,對污水處理工藝進行了如下改造。

(1)溶氣氣浮后新建一套RBF(處理水量為200m3/h),氣浮水泵入內(nèi)循環(huán)RBF。池內(nèi)填充有高效生物填料,比表面積大,可有效去除大部分有機酸、醛酮、膠質(zhì)瀝青質(zhì)和動植物油。

(2)將氣浮單元的混凝劑由PAC改為聚合氯化鋁鐵(PAFC),利用鐵鹽和環(huán)烷酸生成環(huán)烷酸鐵沉淀,在氣浮單元中大部分被去除。

(3)均化池T-102A/B和事故池T-101D改造為水解酸化池(處理能力為300m3/h),部分酯類有機物被RBF出水的水解酸化池分解,雜環(huán)化合物開環(huán)斷裂,揮發(fā)性脂肪酸(VFA)大幅增加,為后續(xù)A/O生化工藝創(chuàng)造了有利條件,提高了污水的可生化性。

(4)將普通臭氧氧化和活性炭吸附塔改進為臭氧催化氧化工藝,提高了臭氧的利用率和有機物的礦化度。

改造后的污水處理工藝流程如圖2所示。

2.2.2改造后主要構(gòu)筑物和設(shè)備參數(shù)

(1)調(diào)整水箱。直徑20m,高17.82m,容積約5000m3的兩座,內(nèi)襯碳鋼防腐層。

(2)油水分離器。6061#環(huán)氧樹脂玻璃鋼碳鋼內(nèi)襯兩套,每套長90m,寬6.01m,深6.3m,體積680m3。

(3)渦凹氣浮機。2臺,碳鋼內(nèi)襯防腐層,主要設(shè)備包括:曝氣裝置、氣浮裝置、鏈式刮板、固體卸料器等。每個座位長11.1米,寬2.4米,深1.9米,容積150立方米。

(4)溶氣浮選機。2臺,碳鋼內(nèi)襯防腐層,主要設(shè)備包括:溶氣罐、儲氣罐、空氣壓縮機、高壓泵、氣浮罐、刮泥機等。每個座位長4.28米,寬3.84米,深4.27米,容積150立方米。

(5)RBF池。1、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),長95.5m3,寬14.9m,深4.25m,體積6000m3。水力停留時間為14h循環(huán)比例為20%~30%。

(6)水解酸化池。內(nèi)襯碳鋼防腐層,直徑20m,高17.82m,容積約5000m3??刂茀?shù):氧化還原電位(ORP)為-100 ~ 300mV;DO≤0.5mg/L;水力停留時間為32h。

(7)厭氧/好氧池。a、兩個水池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),長17.5米,寬17米,深6米;池A的ORP為-100 ~ 0mv;DO≤0.5mg/L;o水池2座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),長22.3米,寬10.9米,深6米;O池DO為2.0 ~ 4.0毫克/升,O池MLSS為4000 ~ 6000毫克/升

(8)二級好氧生化池。二、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),各長19.5米,寬37.5米,深6米,水力停留時間24小時。

(9)MBR膜組件。簾式PVDF中空纖維膜,長2.08米,寬0.81米;膜通量為12L/(m2 & # 8226;h);操作溫度為5 ~ 40℃;膜壓差≤50k pa;電影面積30㎡。

(10)臭氧催化氧化。催化劑為多相金屬負載催化劑,臭氧用量為100 g/t

2.2.3改造后的出水水質(zhì)污水處理

采用該新工藝處理高酸重質(zhì)原油加工廢水,出水COD≤50m g/L,滿足廣東省地方污水排放標(biāo)準DB4426—2001和GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準》的排放要求。出水水質(zhì)分析結(jié)果見表5。

3.成本分析

技改前,污水處理綜合成本為7.295元/t,其中:動力成本(水、電、汽、風(fēng))4.60元/t,水處理藥劑成本2.2元/t,人工成本0.495元/t;技改后,污水處理綜合成本為5.053元/t,其中:動力成本(水、電、汽、風(fēng))3.73元/t;水處理藥劑成本1.068元/t;人工費為0.255元/t,技改后處理后的污水不僅達到排放或回用標(biāo)準,而且運行費用顯著降低,污水處理成本降低2.242元/t,年運行費用節(jié)省914.88萬元。

4.結(jié)論

(1)惠州某公司通過增加內(nèi)循環(huán)RBF、水解酸化池和臭氧催化氧化工藝,將氣浮混凝劑由PAC改為PAFC,大大提高了污水處理高酸重質(zhì)原油的處理效率。出水符合GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準》的排放要求,改變了原工藝出水長期不達標(biāo)的狀況,取得了良好的環(huán)境效益。

(2)停止活性炭吸附工藝,部分污水達標(biāo)回用,每年可節(jié)約運行費用900萬元以上,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。(來源:中海油惠州石化有限公司、西北大學(xué)化工學(xué)院)


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