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一種處理焦化廢水中硫氰酸鹽方法

焦化企業(yè)一般不太重視焦化廢水中硫氰酸鹽(SCN-)的含量,很少檢測這個(gè)指標(biāo)。然而,根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析和理論研究發(fā)現(xiàn),SCN-是影響焦化廢水生化處理脫氮的主要因素。寧鋼焦化廠生化處理系統(tǒng)升級改造后運(yùn)行不穩(wěn)定。通過分析和調(diào)查,確定硫氰酸鹽是關(guān)鍵影響因素。為了有效去除廢水中的硫氰酸鹽,在生化系統(tǒng)前增加了預(yù)脫氰池,以保證生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

1.有問題

寧波鋼鐵公司焦化廠酚氰廢水處理站一期工程于2010年6月投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理能力為75m3/h,采用OAO工藝,排放廢水達(dá)到GB13456—1992《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級標(biāo)準(zhǔn)要求;之后根據(jù)GB16171—2012《焦化工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表3的要求,對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了完善。

具體改造內(nèi)容如下:

(1)生化階段轉(zhuǎn)化為HLA+O1-A/O2過程。

(2)后處理改為二次加藥沉淀工藝。

(3)新增深度處理段由臭氧接觸氧化、中間池、曝氣生物濾池、多介質(zhì)過濾、活性炭過濾和清水池組成。

升級改造工程于2014年9月調(diào)試并投入使用,部分水質(zhì)指標(biāo)未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。經(jīng)過多次調(diào)查發(fā)現(xiàn),焦化廢水進(jìn)水中的硫氰酸鹽是影響升級后水質(zhì)指標(biāo)異常的關(guān)鍵因素。起初,升級設(shè)計(jì)中沒有考慮硫氰酸鹽對系統(tǒng)的影響,但通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析和理論研究發(fā)現(xiàn),SCN-是影響后續(xù)生化處理系統(tǒng)脫氮的主要因素,SCN-的生化降解需要足夠的水力停留時(shí)間,并直接受廢水中揮發(fā)酚濃度的影響。另外,SCN降解后的產(chǎn)物主要是氨氮,增加了脫氮負(fù)荷。SCN-降解不完全會(huì)抑制硝化細(xì)菌的活性,導(dǎo)致整個(gè)生化系統(tǒng)發(fā)生連鎖抑制反應(yīng),最終影響整個(gè)生化系統(tǒng)的處理效果。

2.解決方法

鑒于酚氰廢水中硫氰酸鹽含量高且不穩(wěn)定,有必要對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。經(jīng)過技術(shù)論證,決定在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上增加一套預(yù)脫氰系統(tǒng)。工藝流程如圖1所示。

1.jpg

(1)曝氣脫氰池改造。原一級曝氣池改造為曝氣脫氰池,曝氣管長336米。

(2)曝氣脫氰沉淀池的改造。將現(xiàn)有閑置的2號沉淀池改造成曝氣脫氰沉淀池,并增加1臺(tái)中心驅(qū)動(dòng)刮泥機(jī)、2臺(tái)污泥回流泵和2臺(tái)消泡泵。

(3)管道改造。將氣浮裝置出水接入曝氣脫氰池,預(yù)脫氰池出水流向脫氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流至預(yù)脫氰曝氣池,脫氰沉淀池出水流向HLA池,氣浮池至HLA池的管道保持不變。

3.調(diào)試情況

3.1調(diào)試步驟

(1)調(diào)試組根據(jù)之前脫氰池的生物菌培養(yǎng)方案,分批將沉淀池的泥水輸送至脫氰池,在不影響原酚氰生化系統(tǒng)運(yùn)行的情況下,分三次將共計(jì)約1500m3的生化污泥送入脫氰池。在此期間,原生化系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,無異常。

(2)2天后,預(yù)脫氰池將加入約300m3的工業(yè)水,此時(shí)預(yù)脫氰池的3號廊道基本已滿。啟動(dòng)脫氰池污泥回流泵,微開曝氣進(jìn)行內(nèi)循環(huán),保證脫氰池內(nèi)生物污泥的均勻性和活性,不斷補(bǔ)充工業(yè)水,直至脫氰池滿。由于脫氰池生化污泥量較大,在曝氣初期發(fā)現(xiàn)預(yù)脫氰池泡沫較大且不可控。通過調(diào)節(jié)曝氣管的閥門來控制預(yù)脫氰槽的曝氣量,并開啟消泡液回流泵對系統(tǒng)泡沫進(jìn)行消泡。

(3)逐漸增加預(yù)脫氰池的氣浮池進(jìn)水量,控制脫氰池溶解氧在2% ~ 5%。在此期間,各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)正常,脫氰池出水氨氮、COD、硫氰酸鹽有所下降,但系統(tǒng)堿度也有一定程度的下降。

(4)經(jīng)過一周的穩(wěn)定后,脫氰池系統(tǒng)進(jìn)水增加到5m3/h,溶解氧仍控制在2% ~ 5%。檢測指標(biāo)相對穩(wěn)定,但曝氣硝化反應(yīng)后脫氰池堿度迅速下降。隨即在脫氰槽中均勻加入1t純堿,然后根據(jù)堿度向脫氰系統(tǒng)中連續(xù)加入堿源。預(yù)脫氰池系統(tǒng)逐漸穩(wěn)定,一周后,脫氰池進(jìn)水量逐漸增加,直至滿負(fù)荷運(yùn)行(35m3/h),各項(xiàng)檢測指標(biāo)正常穩(wěn)定,預(yù)脫氰池各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

3.2調(diào)試過程中的問題

(1)脫氰池生化污泥濃度高,SV30超過60%。

(2)剛開始不易調(diào)節(jié)風(fēng)量,在保證原有生化系統(tǒng)穩(wěn)定的情況下,做好溶氧控制。

(3)氣泡多了很難控制,導(dǎo)氣管很小就有泡沫溢出。所以每個(gè)走廊的風(fēng)道都要分開開,剛開始只開三分之一,后來開一半。

(4)脫氰池硝化后堿度明顯下降,影響系統(tǒng)運(yùn)行,前期方案考慮不周。

(5)葡萄糖原計(jì)劃在調(diào)試過程中加入,但根據(jù)脫氰池的實(shí)際運(yùn)行情況,不要求加入,系統(tǒng)本身的碳源可以滿足脫氰池的要求。

(6)脫氰池進(jìn)水指標(biāo)波動(dòng)對系統(tǒng)有一定影響,實(shí)驗(yàn)室跟蹤不足。

4.結(jié)論

寧波鋼鐵公司焦化廠酚氰廢水處理系統(tǒng)升級改造后,系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。通過對進(jìn)水指標(biāo)的考察和分析,最終確定硫氰酸鹽是影響脫氮的關(guān)鍵因素。為了去除廢水中的硫氰酸鹽,增加了預(yù)脫氰系統(tǒng)。預(yù)脫氰系統(tǒng)投入使用后,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)定目標(biāo),整個(gè)廢水酚氰生化處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性顯著提高。預(yù)脫氰池滿負(fù)荷運(yùn)行下,COD去除率為40% ~ 45%,氨氮基本不變(部分硫氰酸鹽轉(zhuǎn)化為氨氮),硫氰酸鹽去除率約為45%。

通過改造和調(diào)試,有效控制了后續(xù)生化系統(tǒng)中硫氰酸鹽的含量,為酚氰廢水后續(xù)生化處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障,為焦化行業(yè)酚氰廢水的處理提供了參考。(來源:寧波鋼鐵公司焦化廠)


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