MBR平板膜在煤直接液化廢水中的應用
2017年初,MBR膜處理系統(tǒng)處理能力下降,7個膜池MBR膜的跨膜壓差TMP快速上升。2月中旬,發(fā)現部分膜池濁度升高,經排查發(fā)現部分膜堆滲漏。此次對這7個膜池的36組膜堆進行檢修,主要是查找膜泄漏點,清理膜間泥餅,更換損壞的膜,分析MBR膜損壞、結垢、跨膜壓差高、膜結垢的原因。目前我們使用的膜堆是進口浸沒式平板MBR膜組件,膜材料為聚偏氟乙烯(PVDF)+無紡布(PET),每片膜的有效面積為1.4平方米,每片膜堆由100片MBR膜組成。目前膜堆已經達到廠家約定的5年使用壽命,膜堆的部分膜已經開始損壞。根據MBR膜的結構特點和運行過程,分析了現有膜堆的運行情況,同時發(fā)現膜堆已經損壞。
1.MBR膜的介紹及結構特點
(MBR膜系統(tǒng)的膜形式和材料介紹。目前MBR膜系統(tǒng)由幾個單元組成,每個單元由幾個膜組件組成,每個膜組件分上下兩層分布,每100個膜組成一個膜組件,膜面積為1.4m2,運行方式為過濾+松弛,公稱孔徑為0.08微米。膜材料為聚偏氟乙烯(PVDF)+PET無紡布。
(2)我公司采用的MBR膜為固液分離膜,膜生物反應器通常僅指固液分離膜生物反應器。根據膜組件與生物反應器的相對位置,用于固液分離的MBR膜可分為浸沒式膜生物反應器和外置膜生物反應器。MBR)技術是一種新型高效污水處理工藝,它利用膜組件代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥法中的二沉池,大大提高了系統(tǒng)的固液分離能力。MBR技術是一種將膜分離技術和生物技術相結合的新型廢水處理技術。膜分離模塊用于攔截生化反應池中的活性污泥和大分子有機物,省去了二沉池。因此,活性污泥濃度可以大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,而難降解物質在反應器中不斷反應降解。因此,膜-生物反應器工藝通過膜分離技術大大增強了生物反應器的功能。
(3)膜生物反應器的特性
(1)污染物去除率高,抗污泥膨脹能力強,出水水質穩(wěn)定可靠,出水無懸浮物。
②水力停留時間(HRT)和污泥齡(SRT)相互依存,增加容積負荷和減少污泥負荷往往形成矛盾。系統(tǒng)運行過程中產生大量剩余污泥,其處置費用占污水處理廠運行費用的25% ~ 40%。傳統(tǒng)的活性污泥處理系統(tǒng)也容易發(fā)生污泥膨脹,出水含有懸浮物,惡化了出水水質。
③膜的機械截留避免了微生物的流失,生物反應器內可以維持較高的污泥濃度,從而增加容積負荷,降低污泥負荷,MBR工藝省去了二沉池,大大減少了占地面積。
④由于SRT長,生物反應器起到了“污泥硝化池”的作用,從而顯著減少了污泥產量,剩余污泥產量低,污泥處理成本低。
⑤由于膜的截留作用,SRT延長,有利于生長緩慢的微生物。如硝化菌生長的環(huán)境,可以提高系統(tǒng)的硝化能力,同時也有利于提高難降解大分子有機物的處理效率,促進其徹底分解。
⑥SMBR曝氣池中的活性污泥不會因產水而流失。在運行過程中,活性污泥會因進入池內有機物濃度的變化而發(fā)生變化并達到動態(tài)平衡,使系統(tǒng)出水穩(wěn)定,具有抗沖擊負荷的特點。
⑦較大的水力循環(huán)使污水混合均勻,使活性污泥具有良好的分散性,大大提高了活性污泥的比表面積。MBR系統(tǒng)中活性污泥的高度分散是提高水處理效果的另一個原因。這是普通生化水處理技術形成的更大的細菌膠束難以相比的。
⑧膜生物反應器易于集成,易于實現自動控制,操作管理方便。
⑨膜生物反應器的不足主要表現在幾個方面:膜的高成本使得膜生物反應器的基建投資高于傳統(tǒng)污水處理工藝;容易出現膜污染,給運行管理帶來不便;能耗高。首先,MBR漿液分離過程必須保持一定的膜驅動壓力。其次,MBR池混合液中的懸浮物濃度很高。為了保持足夠的氧轉移速率,必須增加曝氣強度。為了增加膜通量和減少膜污染,必須增加流速來沖刷膜表面,導致MBR的能耗和成本高于傳統(tǒng)生物處理工藝。
2.MBR平板膜在煤直接液化廢水中的應用及問題分析
2.1 MBR膜系統(tǒng)工藝組成
膜生物反應器主要由膜分離組件和生物反應器組成。我廠MBR膜工藝組成流程說明:煤直接液化的生活污水、低濃度含油污水生化出水、高濃度污水臭氧氧化出水、脫鹽回用工段超濾反洗排水壓力進入MBR工段配水井,污水通過配水井均勻分配至兩條格柵渠;污水中的顆粒和漂浮物被鼓形格柵去除后,污水自行流入A/O池,被鼓形格柵除污機攔截的顆粒和漂浮物被運出工廠。
A/O池由兩個序列組成。A池為前置反硝化池,A池中的異養(yǎng)反硝化菌以進水中的有機物為碳源,將混合液中的亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮還原為氮氣。o池為推流式曝氣池。在好氧條件下,活性污泥中的微生物將污水中的有機物降解為CO2和H2O,將污水中的NH3-N氧化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮。MBR膜池的混合液回流至A池進行反硝化。o池中補充了堿度和氧鹽。A/O池出水自流進入MBR膜分離室。
2.2 MBR膜運行中的問題
煤直接液化高濃度污水處理MBR膜系統(tǒng)自2013年6月投運以來,運行穩(wěn)定,水質水量保持穩(wěn)定。從2016年底開始,發(fā)現跨膜壓差TMP的上升速度加快。到2017年初,已經發(fā)現部分膜組件的產水濁度從2月中旬開始升高。及時排查各膜組件后,隔離泄漏的膜組件(切斷膜組件混水閥與系統(tǒng)的連接),產水水質恢復正常。MBR膜拆開檢查后發(fā)現,膜間有大量板結污泥,造成膜表面機械污染,影響膜過濾面積,導致產水能力下降。在維修過程中清理硬化污泥時,發(fā)現硬化污泥中混有顆粒較大的碎石和鐵銹樣物質,同時還發(fā)現膜組件水管老化。
2.3 MBR膜系統(tǒng)問題分析
在MBR膜系統(tǒng)的維護和故障排除過程中,發(fā)現部分膜組件出現機械損傷,膜表面的機械損傷可分為以下幾種現象:一是膜表面僅出現一個或多個大小約為0.5mm-5mm的孔洞損傷;二是膜面大面積磨損,磨損現象明顯,減薄后形成許多破損孔洞;第三,在膜表面上發(fā)現許多凹痕,這與支撐板表面上的凸起一致,這是由于硬化的污泥。膜破損后,大量污泥會從破損部分直接進入產水側,這也是產水濁度升高的根本原因。經檢查發(fā)現,機械損傷主要是由硬物劃傷和磨損造成的。發(fā)現硬化污泥與污泥中的礫石、鐵銹等硬物結合,機械損傷主要是硬化污泥將硬物壓向膜表面形成強力所致。曝氣效果差,曝氣偏差或曝氣量小,都容易造成污泥沉積直至板結。污泥板結時,膜間曝氣通量面積減小,曝氣流量增大,導致膜間局部磨損嚴重,膜池中有礫石或鐵銹時,膜容易損壞。膜水管直徑8mm,材質為PU透明軟管。長期使用后,水管會老化變硬,顏色變成褐色,污泥很容易從水管漏入制水系統(tǒng)。
MBR表面有水垢物質,顏色多為棕色。通過對污染物的檢測,發(fā)現污染物基本都是無機物。經過分析,水垢物質的成分主要由硅、鋁、鐵、鈣、錳等組成。其中,錳和鋁元素主要來源于污水中所含的成分或之前系統(tǒng)中化學藥劑的投加。但鐵鱗偏高,懷疑與碳鋼部件腐蝕嚴重有關。除了污水,硅的污染應該也和膜池的混凝土脫落有關。鈣污染可能與系統(tǒng)添加的高硬度污水流有關。
污垢污染物形成后,膜表面會明顯變得粗糙,粗糙表面上的污染物很難通過氣體擦洗去除。此外,形成較厚的污染層后,還影響了膜兩側壓差的增加,加劇和加速了MBR膜的污染。從實際情況也可以觀察到,硬度較高的水進入系統(tǒng)一段時間后,可以加速跨膜壓差TMP的增加。
至于污染物,當時做了一些現場試驗,發(fā)現結垢物質在檸檬酸中很難溶解,在次氯酸鈉中完全不溶,但在一定濃度的鹽酸和硝酸中會溶解得更快。結合之前的清洗情況,用次氯酸鈉和檸檬酸清洗對現有污染物的去除效果有限。
2.4解決MBR膜問題的探索和預防措施
(1)通過清理MBR膜表面的板結污泥,更換泄漏的膜,清理池內帶有碎石和鐵銹的污泥,MBR膜系統(tǒng)產水的水質和水量完全能夠滿足生產要求,系統(tǒng)運行正常。通過分析整個MBR系統(tǒng)的檢修過程,發(fā)現MBR膜系統(tǒng)出現問題的主要原因是膜間污泥板結,造成膜組件結垢,降低系統(tǒng)處理量。系統(tǒng)中存在一些機械損壞的膜元件,但數量較少,不會對整個膜系統(tǒng)的產水量和水質產生較大影響。大多數膜池經過硬化污泥清理后,產水量迅速恢復,膜組件經過化學清洗后,跨膜壓差也明顯下降。但這種化學清洗方案根據垢樣進行了優(yōu)化,更換了化學清洗劑,目前清洗效果良好。
(2)MBR膜系統(tǒng)運行問題分析及預防措施
由于系統(tǒng)的污水水質較以前發(fā)生了變化(硬度較高的污水進入系統(tǒng)),加速了系統(tǒng)的結垢。對于高硬度水的情況,以前以有機物污染為主的次氯酸鈉清洗方法并不完全適用。對于高硬度污水的情況,無機污染超過有機污染,需要根據實際情況調整運行維護方式。對于無機污染,要有計劃的增加酸洗頻率,改變化學清洗配方,及時了解水質變化,注意滲透膜壓差變化,發(fā)現異常及時分析處理。
MBR膜間板結污泥的形成除了與水質的變化有關,還與膜池中沉積的污泥有關。MBR膜污水系統(tǒng)一直處于高生產負荷狀態(tài)。全廠檢修時,仍會有大量的水需要處理,膜罐內的污泥無法清理,需要定期清理罐內的污染污泥。膜曝氣效果差,曝氣效果不均勻,曝氣量小等。,加速污泥在膜表面的附著;如果長時間曝氣效果不好,容易導致橫膈膜之間的污泥板結。為了避免板結污泥的形成,要時刻注意曝氣量是否均勻,曝氣量是否過小,曝氣間隙時間是否過長,悶曝時間是否過短,要實現精細化操作。
MBR池中的池壁、污泥回流泵的進水管等預埋件均為碳鋼材質。長期使用后會發(fā)生腐蝕,大量鐵銹會進入油箱??僧a生銹蝕的部件應更換或進行防腐處理,以防止銹蝕殘渣和礫石損壞膜組件。MBR池前面的A/O池是封閉的,以防止碎石等雜物落入MBR系統(tǒng),損壞MBR膜。
組織定期檢查膜組件,拆除檢查一組膜組件,檢查膜的結垢情況,檢查是否有污泥板結的趨勢,檢查是否有機械損傷,檢查水管是否老化等。,以便及時發(fā)現問題并及時處理,防止事態(tài)擴大并采取預防和糾正措施,確保系統(tǒng)安全可控運行。
3.MBR膜在煤直接液化廢水中的應用探索
隨著我國環(huán)保壓力的不斷加大,水處理行業(yè)發(fā)展迅速。國產膜開發(fā)應用廣泛,但大規(guī)模產業(yè)化相對較少。國內使用的MBR膜形式各異,主要是浸沒式膜生物反應器,運行效果水平不一。2017年10月,選用國產某知名品牌箱式MBR平板膜進行實驗。實驗中的MBR膜是根據現有的場大小安裝的,出水管上裝有就地流量計。到2018年10月,運行效果良好,膜通量無明顯衰減,膜無破損。由于實驗中只安裝了一組,并且沒有關于滲透膜壓差的數據。2018年10月,掛檢時發(fā)現膜面有結垢,實驗廠家已取樣返廠。
4.結論
浸沒式MBR平板膜首次應用于煤直接液化廢水,具有良好的出水指標、運行效果和設備壽命。經過幾年的運行,發(fā)現了一些問題,如池內部件腐蝕、污泥過多、輸入介質變化、曝氣不均勻、膜間泥餅結塊、膜表面結垢、池內有砂粒、前A/O池未封閉等,導致MBR膜壓差高、處理能力降低、膜損壞。但通過優(yōu)化操作,優(yōu)化MBR膜的化學清洗方案,定期清洗檢查膜槽中的膜,更換或替換腐蝕的組件。進口MBR膜的更換成本比較高。通過國產MBR膜的試用,積累了國產MBR膜的運行經驗。再次選擇MBR膜時,可以多一個選擇,可以降低MBR膜的更換成本。(來源:中國神華煤化工有限公司鄂爾多斯神華煤制油分公司環(huán)保倉儲中心)
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