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振動(dòng)膜技術(shù)處理切削液廢水

切削液廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工行業(yè),具有冷卻、潤(rùn)滑、清洗和防銹的作用。切削液廢水是機(jī)械加工廠的主要污染源,是一種高濃度、難降解的工業(yè)廢水,具有乳化程度高、化學(xué)成分復(fù)雜、油等有機(jī)污染物濃度高等特點(diǎn)。

目前,切削液廢水大多采用常規(guī)物化法結(jié)合生化法處理。切削液廢水采用氣浮隔油→高級(jí)氧化→生化處理。這種常規(guī)技術(shù)路線繁瑣,成本高,處理后的廢液達(dá)不到地表排放的要求,處理過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的空氣浮渣和污泥。傳統(tǒng)膜處理技術(shù)存在膜堵塞快、清洗頻繁等問(wèn)題。振動(dòng)膜通過(guò)振動(dòng)在膜表面產(chǎn)生高剪切力,可以有效防止顆粒污染物在膜表面沉積,保持較高的過(guò)濾速度。提出了超濾振動(dòng)膜處理切削液廢水的工藝,考察了超濾振動(dòng)膜對(duì)切削液廢水的處理效果和膜通量的穩(wěn)定性。

1.測(cè)試材料和方法

1.1廢水來(lái)源和水質(zhì)

本試驗(yàn)的處理對(duì)象是深圳某廠的切削液廢水。原廢水呈灰色渾濁狀,水質(zhì)見(jiàn)表1。

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1.2主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備

在本實(shí)驗(yàn)中,使用了香港公司的P型振動(dòng)膜系統(tǒng)。膜組件為UF-19振動(dòng)膜,為親水膜。膜組件的較小分子量截止值為150,000。設(shè)備的主要參數(shù)見(jiàn)表2。

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1.3實(shí)驗(yàn)方法和過(guò)程

先將廢水中的細(xì)小鐵、鋁等顆粒雜質(zhì)經(jīng)袋式過(guò)濾器過(guò)濾后,進(jìn)入給料池,由進(jìn)水泵提升后進(jìn)入振膜系統(tǒng),經(jīng)振膜處理后,分別收集產(chǎn)水和濃水。在一定的運(yùn)行周期內(nèi),考察了不同壓力、溫度、回收率等條件對(duì)膜通量和產(chǎn)水水質(zhì)的影響。

測(cè)試流程如圖1所示:

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2.測(cè)試結(jié)果和討論

2.1壓力對(duì)廢水膜通量和COD去除率的影響

在進(jìn)水溫度為30℃、回收率為85%的條件下,每次實(shí)驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間為30h,不同壓力下膜通量和產(chǎn)出水COD的變化如圖2所示。

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從圖2可以看出,隨著入口壓力的增加,膜通量逐漸增加。當(dāng)壓力為0.4~0.55Mpa時(shí),膜通量增長(zhǎng)曲線的斜率較大,說(shuō)明在此范圍內(nèi)壓力對(duì)膜系統(tǒng)的處理能力影響較大。當(dāng)壓力大于0.55Mpa時(shí),膜通量增加緩慢,主要是因?yàn)殡S著壓力的增加,凝膠層厚度增加,跨膜阻力也明顯增加。因此,在處理切削液廢水時(shí),0.5~0.55 MPa的操作壓力是首選壓力。

COD的去除率隨著壓力的增加而緩慢增加,因?yàn)殡S著壓力的增加,凝膠層被進(jìn)一步壓實(shí),使得凝膠層對(duì)COD截留的貢獻(xiàn)增加,進(jìn)一步提高了COD截留性能。隨著壓力的增加,COD的去除率增加,但在實(shí)際應(yīng)用中,考慮到能耗和膜材料的承受能力,壓力不可能無(wú)限增加,因此本實(shí)驗(yàn)選擇0.5~0.55Mpa的操作壓力為較好的壓力。

2.2溫度對(duì)廢水膜通量和COD去除率的影響

2.2.1溫度對(duì)膜通量的影響

回收率為85%時(shí),每次實(shí)驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間為30小時(shí)。在操作壓力為0.4MPa、0.5Mpa和0.6Mpa時(shí),分別考察了不同入口溫度下水通量的變化。結(jié)果如圖3所示。

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從圖3可以看出,在不同壓力條件下,隨著進(jìn)水溫度的升高,產(chǎn)水通量會(huì)增加。當(dāng)進(jìn)水溫度為50℃和60℃時(shí),產(chǎn)水流量比40℃時(shí)分別增加20%和50%以上。這是因?yàn)闇囟壬邔?dǎo)致粘度降低,傳質(zhì)系數(shù)增大,促進(jìn)膜表面溶質(zhì)向主題移動(dòng),減少濃差極化層,從而提高過(guò)濾速度和膜通量。

2.2.2進(jìn)水溫度對(duì)廢水COD去除率的影響

當(dāng)回收率為85%,每次實(shí)驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間為30小時(shí),操作壓力為0.5Mpa時(shí),分別考察不同溫度條件下產(chǎn)出水COD去除率的變化,結(jié)果如圖4所示。

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從圖4可以看出,隨著進(jìn)水溫度的升高,采出水COD去除率呈下降趨勢(shì),這可能是由于溫度升高,處理后的料液化學(xué)性質(zhì)和膜結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化。

2.3采收率對(duì)采出水膜通量和COD的影響

溫度60℃,壓力0.5MPa,每次實(shí)驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間30小時(shí),不同采收率對(duì)產(chǎn)水通量和COD的影響如圖5所示。

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從圖5可以看出,隨著采收率的增加,采出水COD去除率變化不大,但采出水通量呈逐漸下降趨勢(shì)。當(dāng)回收率超過(guò)85%時(shí),產(chǎn)水通量急劇下降,這是由于高回收率導(dǎo)致膜污染速率加快。

2.4連續(xù)運(yùn)行數(shù)據(jù)

回收率85%,進(jìn)水溫度60℃,壓力0.5MPa,每運(yùn)行30小時(shí)清洗一次。三個(gè)連續(xù)循環(huán)的膜通量和產(chǎn)出水質(zhì)量如表3所示。

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2.5化學(xué)清洗測(cè)試性能

振膜裝置連續(xù)運(yùn)行30小時(shí)后,對(duì)振膜進(jìn)行清洗。清洗后,比較膜通量。如表4所示,化學(xué)清洗后膜通量基本可以恢復(fù)。

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3.結(jié)論

振動(dòng)膜用于處理切削液廢水。最佳操作條件為:控制回收率85%,溫度60℃,壓力0.5MPa,在此條件下,COD去除率為81%,油去除率為95%,SS去除率為100%。

高濃度切削液廢水造成的膜污染,經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗后基本可以恢復(fù)。

通過(guò)實(shí)驗(yàn),證明了振動(dòng)膜預(yù)處理切削液廢水的可行性,為該技術(shù)的工程推廣應(yīng)用提供了參考。(來(lái)源:深圳市深投環(huán)??萍加邢薰?


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