厭氧膜反應(yīng)器處理制藥廢水
制藥廢水是一種高SS、高濃度的有機廢水,其中部分含有對微生物有毒的物質(zhì),使得廢水處理困難且復雜。傳統(tǒng)的制藥廢水處理方法包括絮凝沉淀、酸化調(diào)節(jié)、厭氧和好氧生化等。某制藥廠廢水處理工藝采用絮凝劑沉淀+水解酸化+厭氧(UASB)+好氧生物處理(ABR+A-O)+二沉池。工藝流程復雜,絮凝劑用量大,藥劑成本高。本實驗對廢水采用了相對簡單的處理工藝:沉淀+水解酸化+厭氧+膜處理工藝,取消了絮凝劑和二沉池的添加,節(jié)省了藥劑費用。與MBR工藝不同,其自身產(chǎn)生的大量沼氣和混合液迅速上升沖刷膜表面,無需添加曝氣沖刷膜表面,是一種低能耗的處理工藝。實驗數(shù)據(jù)為制藥廠廢水處理工程提供了理論指導。
1.實驗裝置和方法
1.1實驗材料
實驗:廢水來源于某制藥廠的廢水。這家工廠的產(chǎn)品是小諾霉素。采用發(fā)酵工藝。該廢水是高SS、高濃度的有機廢水。廢水含有微生物在發(fā)酵過程中產(chǎn)生的其他代謝物。其屬性見表1。
藥廠廢水中CODcr的濃度因生產(chǎn)批次不同而不同,范圍為5000 ~ 15000mg/L,本實驗藥廠廢水中CODcr的濃度為13510 mg/L。
厭氧微生物:采用制藥廠廢水處理站厭氧反應(yīng)器底部的污泥,污泥初始接種量為8L,濃度為10000mg/L
組件:膜材料為PVDF,中空纖維簾式,孔徑為0.1~0.3μm,膜面積為2.1364m2。
1.2實驗裝置
實驗分為以下兩部分。
預處理裝置:預處理實驗裝置為沉淀+酸化罐,溫控加熱容積,溫度控制在34~37℃。
厭氧膜反應(yīng)器:自行設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)器實驗裝置,有效容積47L,材質(zhì)為有機玻璃,裝置保溫。實驗裝置如圖1所示。該裝置包括反應(yīng)缸、膜組件、出水箱、沖洗箱、進料泵、反沖洗泵、抽吸泵、進水管、出水管、排氣管、水封裝置和沼氣流量計。
酸化后,通過計量泵將液體泵入膜厭氧反應(yīng)器,通過濕式沼氣流量計測量產(chǎn)生的沼氣量。
1.3測試條件和操作參數(shù)
預處理實驗
在預處理酸化池中加入一定量的污泥和廢水,加熱至37℃,廢水在酸化池中停留一定時間(3h),廢水由蠕動泵泵入?yún)捬跄し磻?yīng)器。
1.3.2厭氧膜處理實驗
將實驗廢水和厭氧污泥按一定比例混合培養(yǎng),加入一定量的厭氧微生物,污泥濃度為10g/L,為了改善污泥性能,加入彈性填料。在污泥培養(yǎng)期間,加入少量稀釋的實驗廢水。經(jīng)過24天的調(diào)試,運行穩(wěn)定后,廢水濃度和水量逐漸增加,稀釋后的廢水濃度為900 ~ 4330mg/L,新增廢水量為2 ~ 2 ~ 20L
實驗分為調(diào)試、低濃度和高濃度運行三個階段,共運行164天。每天記錄反應(yīng)器中的pH值,觀察真空壓力、進料速率和沼氣產(chǎn)率,并檢測進出水的COD。在操作過程中,膜被反洗,進料的進料速率和pH值根據(jù)反應(yīng)器中的pH值進行調(diào)節(jié)。
運營初期:調(diào)試運營期為24天,從2月28日至3月23日。二月份開始清水實驗,測試膜通量。膜操作的初始通量設(shè)定為11.51升·米2·小時-1·升。
運行中期:3月24日至5月27日,低濃度運行期65天,投加污泥8L,廢水COD 1210mg/L,稀釋比為1: (6 ~ 20),將進料加熱至37℃,逐漸將進料從300mL增加至6000mL,進料后回流6h,運行10天后產(chǎn)生氣泡,15天后每天產(chǎn)生190mL沼氣。
穩(wěn)定運行期:5月28日-8月10日高濃度運行時間75天,廢水稀釋比為1: 3 ~ 1: 1 (COD為4430~13510mg/L),進料加熱至37℃,酸化4-24h,進料由7L逐漸增加至24L,產(chǎn)氣逐漸增加,多產(chǎn)沼氣90L天。
2.結(jié)果和討論
2.1廢水CODcr去除率的影響分析
本實驗根據(jù)運行階段,分別在運行初期、中期和穩(wěn)定期,即第19、39、70、81、89、109和162天,對厭氧膜反應(yīng)器的進水和出水COD進行監(jiān)測。進料和出料的COD檢測和COD去除率計算結(jié)果見表2。
從表2的測試結(jié)果可以看出,廢液的進料濃度按照運行的初期、中期和穩(wěn)定期不斷增加,進料的CODcr從900mg/L增加到13510mg/L,處理后出水的CODcr從860mg/L下降到26 mg/L,隨著反應(yīng)過程的不斷進行,反應(yīng)器中的微生物大量增加,CODcr去除率增加,COD去除率從27%增加到99.4%。實驗結(jié)果表明,自行設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)器具有良好的有機物去除率。主要原因是:一方面,膜可以截留污泥和大分子有機物,從而降低出水COD濃度;另一方面,膜可以截留大量的微生物,從而提高了微生物對制藥廢水和中間代謝產(chǎn)物的降解效率,大大改善了出水水質(zhì),明顯優(yōu)于傳統(tǒng)工藝處理的出水水質(zhì),與原制藥廠厭氧出水(出水濃度為2200
2.2沼氣生產(chǎn)
沼氣產(chǎn)量是厭氧消化效果的重要指標,日產(chǎn)氣量可以用來判斷厭氧反應(yīng)的運行效果。作業(yè)期間,每天測量產(chǎn)氣量,采用濕氣流量測量。整個實驗產(chǎn)氣量見圖2,膜處理生物氣日產(chǎn)量與制藥廢水厭氧反應(yīng)的關(guān)系。
從實驗結(jié)果可以看出,1-13天是微生物馴化期,基本不產(chǎn)沼氣,14-25天是微生物啟動期,產(chǎn)氣量在增加。日產(chǎn)氣量在0.19-3升之間,26-164天為微生物生長期。產(chǎn)氣量迅速增加,從40升到90升,從1-13升到90升,反應(yīng)器中的產(chǎn)氣量為1.2立方米/立方米。
2.3有機容積負荷的變化
有機容積負荷是指單位容積池中單位時間內(nèi)可以去除的有機物的量。根據(jù)進料量和COD去除量,可以計算出設(shè)備的有機容積負荷值,計算結(jié)果見表3。
運行初期,有機容積負荷為0.08kg/m3·d,隨著進料量和COD濃度的增加,反應(yīng)器內(nèi)有機容積負荷進入穩(wěn)定運行期。第157天,有機容積負荷增加到25kg/m3·d,高于傳統(tǒng)厭氧反應(yīng)器(有機容積負荷一般為5kg/m3·d)。由于膜和填料的截留,反應(yīng)器含有高的有機容積負荷。
2.4反應(yīng)設(shè)備中污泥濃度的變化
反應(yīng)器內(nèi)的污泥濃度值反映了微生物的含量,在不同的運行時間檢測底部的污泥濃度。檢測結(jié)果如表4所示。
隨著實驗的進行,底泥濃度發(fā)生了變化。從表4可以看出,實驗運行初期反應(yīng)器底部污泥濃度為0.2g/L,進入穩(wěn)定運行期。第157天,反應(yīng)器底部污泥濃度為30.1g/L,由于反應(yīng)器膜的過濾,污泥被截留下來,減少了反應(yīng)器中的污泥損失。污泥濃度越高,反應(yīng)器中微生物越多,有利于有機物的降解。
2.5膜污染控制和膜清洗方式
膜運行一段時間后,膜的孔隙不可避免地會被污染物堵塞,導致膜通量逐漸降低,泵的吸入壓頭增大,影響膜的使用壽命。為了減少膜污染,本實驗考慮了厭氧膜結(jié)構(gòu)的設(shè)計、進水水質(zhì)的調(diào)節(jié)、膜材料的選擇和運行參數(shù)的優(yōu)化。
2.5.1厭氧膜結(jié)構(gòu)設(shè)計
一般來說,增加曝氣強度和錯流速度可以減少膜污染。江西省科學院能源研究所自主設(shè)計的反應(yīng)器能產(chǎn)生大量沼氣和混合液快速上升,增加沼氣和混合液的強度和錯流速度,沖刷膜表面,減緩膜污染。與好氧曝氣相比,曝氣不需要沖刷膜,具有低能耗的處理方法。
2.5.2調(diào)整進水水質(zhì)。
進水中的一些纖維狀雜質(zhì)容易導致膜絲纏結(jié),導致有效過濾面積減小,膜表面的沖刷作用。通常需要增加預處理設(shè)備來去除這些雜質(zhì)。本實驗使用的制藥廠廢水作為沉淀池進行預處理,可以去除大部分懸浮物。
膜材料的選擇
不同材料制成的薄膜抗污染能力明顯不同。實驗比較了PSF、CA和PVDF膜的抗污染能力,發(fā)現(xiàn)PVDF膜的污染趨勢較小。本實驗選用了抗污泥能力強的PVDF膜。
優(yōu)化操作參數(shù)
膜通量是決定膜運行周期的重要因素。通常,膜通量越低,膜污染發(fā)展越慢。但為了降低膜的投資成本,我們通常不采用很低的通量值,而是選擇一個合適的通量條件,這樣既可以減少膜的使用面積和投資成本,又不會導致膜污染的迅速發(fā)展。在本研究中,穩(wěn)定運行期間的膜通量設(shè)定為6.5l·m2·h-1。
膜清洗方法
當膜污染發(fā)展到一定程度時,膜通量迅速下降,需要對膜組件進行清洗。清洗方法包括物理清洗、化學清洗或生物清洗。實驗清洗方式為機械反洗+氧化劑化學浸泡。在操作的初始階段,每隔3天用清水反沖洗膜。在操作的中間階段,膜被堵塞。每天用清水沖洗,運行后期每2小時反沖洗一次。
3.結(jié)論
1)自行設(shè)計的厭氧膜反應(yīng)器,其特點是自身產(chǎn)生的沼氣和混合液沖刷膜表面,減少膜污染,與好氧曝氣相比能耗低。反應(yīng)器中帶填料和膜的過濾器污泥損失少,微生物量多,底部污泥濃度高,為30.1 g/L
2)反應(yīng)器有機容積負荷從0.08kg/m3·d提高到25kg/m3·d,日產(chǎn)氣量從1.13L提高到90L,產(chǎn)氣量達到1.2m 3/m3·d,處理后出水CODcr從860mg/L下降到26mg/L,COD去除率從27%提高到99.4%。實驗結(jié)果表明,自行設(shè)計的反應(yīng)器
3)本實驗選用抗泥性強的PVDF膜,穩(wěn)定運行的膜通量設(shè)定為6.5l·m2·h-1。膜清洗方法為機械反洗+氧化劑化學浸泡。(來源:江西省科學院能源研究所)
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